Closed multinet33 closed 2 months ago
il me semble que j'avais remis correctement les noms, t'as testé l'autre version robotdyn ?
malheureusement non je ne peux pas tester l'autre (avec ESP onboard et pas en carte fille) est mon dimmer de prod, je veux pas prendre de risque
les #define dans le code sont bon mais j'ai pas trouvé pkoi ca ne marche pas (je peux tester tes eventuels correctifs)
Pour info, si je rajoute ce bloque juste avant le dallaspresent(); dans setup() du main.cpp ca marche.
Comme cela est deja fait plus haut il y a qqch qui le reinitialise avant le dallaspresent()
#ifdef POWERSUPPLY2022
pinMode(GND_PIN, OUTPUT); /// board bug
digitalWrite(GND_PIN, 0); /// board bug with pin 16
pinMode(POS_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(POS_PIN, 1);
#endif
ça y est je pense savoir pourquoi, ( entre temps ) vu que SSR et autre, j'ai fait un bloc de code pour unifier les commandes et que ça soit plus simple coté commandes
après rien n'empêche de rajouter ce bout de code.
tu le rajoutes sans que je fasse un pull request ?
je me pose plein de questions sur pourquoi le dimmer remet a 0 le power dans les qq secondes qui suivent un ordre ?/POWER=xx => sur le fourm, je suis preneur de tes avis
j'ai répondu sur le forum ;)
la modif est push
Suite a mise a jour firmware de juillet vers le denrier de novembre la sonde dallas branché sur les pin 12 14 et 02 du dimmer 2022 robotdyn n'est pas reconnu lorsque je mesure la tension j'ai 0v entre le gnd sur 14 et le 3v3 sur 02
un rollback sur le code de juillet permet d'avoir la sonde reconnue et la tension est présente